技術人員針對深抽桿式泵生產中發生的問題進行匯總歸類,逐項“改造升級”,首先通過將坐封環厚度增加5毫米,將抗外擠強度提高1倍左右,進一步提高泵座鋼圈的堅固性和抗沖擊力性能;接著,技術人員在密封皮碗材料中添加玻璃纖維和碳粉,改善其抗剪切性能,使其能夠滿足井下易造成皮碗擠壓損壞的工作環境;最后,對關鍵部位桿式泵固定閥結構進行改進,升級為雙閥球結構,全面提升了桿式泵應用的穩定性和可靠性。
2018年,升級桿式泵分別在TP134、TK887、TP215等5口井成功應用,生產周期高于上一輪次1倍以上,減少檢泵4井次,節約作業費費用130余萬元,避免躺井導致油井產時減少40天,增效74萬元。
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