揚子石化貯運廠液體成品作業區是公司液化烴產品集中存放罐區,區內有液化烴球罐44臺。去年在對球罐進行HAZOP分析中,發現存在生產和操作隱患,需要在16臺液化烴球罐上增設31套緊急切斷控制系統,可以在球罐異常情況或事故狀態下,進行遠程控制緊急切斷閥門,為后續搶險創造條件。
去年12月,貯運廠液體成品作業區完成了所有緊急切斷閥門的本體安裝工作。要投入使用,還必須接入電儀控制系統,并將相關參數信號引入中控室。這項工程的工作量很大,每臺閥門的電氣儀表線路有十幾條,現場閥門所在的部位各不相同,都要逐臺設立專門的線路通道,搭設電纜橋架,拉設電纜進中控室,再進行末端接線、測試,直到閥門信號傳輸和切斷閥工作正常,才算完成一臺閥門的所有工作。
由于冬季球罐氣溫低,貯運作業中有時要對貯罐進行升溫操作,溫度變化大帶來貯罐的壓力波動大,球罐作業安全風險大。緊急切斷閥早一天投用就少一天風險。貯運電儀急生產所需,成立了專門的緊急切斷閥項目組,抽派精兵強將投入到閥門電儀控制系統的接入工作中。主管單位貯運廠密切協作,安排專人在現場全力配合手動開關閥門的工作,優化安裝方案,合理安排加班,在生產不間斷的情況下,14天完成了7臺緊急切斷閥的電儀控制系統的安裝和測試,速度比計劃進度快了一倍。
貯運廠和電儀部門將一鼓作氣,力爭用最短的時間,高質量完成余下的所有緊急切斷閥的安裝,提升液化烴球罐的本質安全。
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